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特灵-螺杆式冷水机组故障与排除
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 1761天前 | 694 次浏览 | 分享到:

一、螺杆式压缩机组在供冷运行中压缩机产生异响,噪音偏大、机组 振动大的原因可能有如下几点: 
              1、 机组系统内制冷剂不足,有渗漏导致制冷系统高低压差不正 常 (冷凝压力与蒸发压力) 及蒸发器内制冷剂液位过低与压 , 缩机油槽油位过低,因此向压缩机各运动部件的供油量减少 (因为螺杆式压缩机是没有油泵、而是靠吸排气间的压力差 来实现) ,压缩机油系统的工作过程为: 汇集在压缩机油槽 内的冷冻润滑油, 在压缩机运转期间是处于排气压力之下 (其 间润滑油经压缩机内的油分离器所分离)由主油路排出后经 , 油过滤器进行过滤、再经主电磁阀后分为二个油路: 、润 (1) 滑和冷却压缩机吸气、排气端轴承后流入压缩机; (2)送至 容量控制机构,作为控制机构的动力,使滑阀运动。 
              2、 在明确油路的输送过程后,再来分析制冷剂不足的问题;制 冷剂不足势必会引起排气压力降低和蒸发器液位过低,当系 统压差过低和蒸发器冷媒液位过低就一定会导致系统回油困 难,回油困难又会造成压缩机油槽油位过低和压缩机供油量 减少;而供油量减少就会使螺杆压缩机之阴阳转子、压缩机 各机械部件间和转子与缸体之间的油密封效果降低;阴阳转 2 子润滑不足、从而会导致转子之间产生干磨擦,使压缩机产 生不正常噪音,引发异响。 
              3、 系统高低压差不正常,排气压力过低和油压偏低;又会导致 润滑和冷却轴承的供油量减少,输送到吸排气端轴承和容量 控制机构的供油量减少,如果吸排气端轴承缺油,亦会产生 干磨擦(机组运行期间,轴承失油会造成严重的设备损坏) , 并且油冷却效果降低(带走轴承室的热量减少)导致轴承发 热,磨擦增大,亦会产生异响。如果发现以上轴承失油故障; 和不采取停机措施而使机组继续运行的话,轴承就会因干磨 擦最后卡死、使故障范围进一步护大。 
              4、 油过滤器脏堵、油质性能变差等都会导致油压差增大、主油 路电磁阀故障,亦会产生不正常噪音和异响。 
        二、经过对 2#冷水机组在运行中的各项工作参数及运行状态观察 分析,发现机组存在以下不正常参数: 
              1、 蒸发温度在 0~1.5℃的范围浮动,甚至因低蒸发温度报警而 导致机组停机(蒸发温度在正常运行时应为:3~7℃之间、标 准工况下) 。 
              2、 蒸发压力过低, 其蒸发压力在 350~422KPAG 之间; (蒸发压力 在正常运行时应为:448~517KPAG 之间、标准工况下) 。 
              3、 冷凝压力过低, 其冷凝压力在 850KPAG 左右; (冷凝压力在正 常运行时应为:898~1397KPAG 之间、标准工况下) 。 
              4、 油压差继电器压力调整值异常;不在标准设定值内(正常设 定值应为:50PSIG) 
              5、 蒸发器接近温度值过大(即是冷冻水出水温度与蒸发温度的 温差过大)其数值达到 8℃(机组在正常运行时其蒸发器接 近温度的理想值应≤2.2℃) ;冷冻水出水温度偏高,出水温 度无法降低; 
              6、 电子膨胀阀的开度达到 95~100%之间(在正常工况和满负荷 时其开度应为 30~50%, 该数值随负荷及冷冻水出水温度和供 回水温差变化而变化) 。 
              7、 压缩机排气温度过高,达到 65℃左右;排气过热度也偏大, 达到 42℃, (机组在正常运行时其压缩机排气温度温度的数 值应在: 43~54℃之间或≤60℃, 该数值随负荷及冷却水进出 水温度和冷凝器接近温度变化而变化)压缩机电机绕组温度 ; 有所偏高。  
              8、 系统渗漏检查; 采用肥皂水溶液涂抹到怀疑有渗漏的部位 (冷 凝器、蒸发器之温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全 阀等丝扣连口及其它部位)当涂到冷凝器温度传感器与冷凝 ; 器外壳连接丝扣处时, 发现有明显的渗漏 (接口处已生锈), , 检查机组整体状态和其它有关部位后;未见渗漏。 
         三、查明原因、找出故障后、经与甲方协商和报价,决定对 2#机 组进行修复并补充制冷剂。  考虑到渗漏处未安装维修角阀,且渗漏处在冷凝器与温度传感 器丝扣处,同时如果采取冷媒回收或转移的办法,则工程量偏 大,况且资源配置不足;根据多年的维修经验、解决此种外漏 的方法就是决定在停机带压状态下采用 PSI 快速带压堵漏胶 补漏;先将渗漏处表面附作物及松散结构物清除,处理成粗糙 效果,使渗漏处露出结构本色,然后按渗漏处的大小范围切取 PSI,将两种不同分子的材料充分揉匀、混合;再将调配好的 胶泥挤压在渗漏孔缝上、并沾水整理胶泥表面,除去多余的胶 泥,待其固化(PSI 带压堵漏材料在 25℃的环境下16 小时完全固化、极其坚硬),在其完全固化后再检查、已无渗漏。以上故障排除后;以上故障排除后;遂准备启动机组和补充制冷剂,在此之前先将 故障排除后 油压差控制值调整到正常状态(50PSIG)、将控制中心冷冻水 温设定值适当地降低,负荷百分比及电流百分比设定在 60%的 手动控制状态,将冷冻水降低率设定至 0.5℃/min,以防止机 组在热负荷过大的情况下增速度过快;同样考虑到该机组已运行3 年有多、及在制冷剂不足的情况下运行了一段时间,遂对 压缩机在停机状态下适当地补充了 2GALLON 的特灵专用冷冻 油作为补充、因为压缩机油槽油位已过低。 在完成以上设定程序后, 在完成以上设定程序后,启动机组并补充制冷剂,同时观察机 组运行工况如:蒸发压力、蒸发温度、排气温度与冷凝压力等 参数;在补充了 3 瓶制冷剂共 68.0kg 并连续运行 1 小时后, 机组整体状态和运行工况已趋于平稳, 但各项参数仍然未达到标准值;因此对系统再次充注了 2 瓶共 45.4.0kg 制冷剂,再 运行机组约半小时后;观察其运行工况和参数已基本正常,压缩机运行已无异响,且声音沉实;遂将控制中心手动控制状态 恢复至自动控制状态, 同时将负荷百分比及电流百分比恢复至 95%的状态,并将冷冻水降低比率设定至 1.0℃/min,然后再 观察运行机组约半小时并记录以下各运行参数:压缩机负荷 95%。压缩机平均线电流 276A。电机各绕组平均温度 20℃。蒸 发压力 495kPAG;饱和温度 5.8℃。冷凝压力 1253 kPAG;饱 和温度 35.5℃。压缩机排气温度 54℃;排气过热度 18.5℃。 电子膨胀阀开度在 45%。冷却水进水温度 29.0℃;出水温度 33.9℃。冷冻水进水温度 11.7℃;出水温度 7.9℃。至此、机组已维修完毕、并正常交付于甲方使用; 三天后再次回访检查、机组整体状态、运行工况和渗漏修补处均正常。该机组从 2003 年10 月维修至今、机组整体状态和运行工况及修补处都正常; 得到用户的认可和赞同。 结束语: 结束语: 1、综上所述,通过对 RTHB300RT 螺杆式冷水机组的维修体会和总结;发生此类故障有两方面的原因:一是使用单位不重视、在机组产生渗漏和冷媒不足、油位过低和机组润滑不良的情况下,继续使用所致。二是使用单位长期缺乏对设 备的专业维修保养,操作管理人员素质差;否则也就不会出 现此类故障了。